【集萃網(wǎng)觀察】一、前言 由南京嘉慶科技實業(yè)有限公司、江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院承擔(dān)的“采用硅藻精土新技術(shù)處理印染廢水的研究”課題(江蘇省環(huán)保廳2002年第七批環(huán)保科技計劃,項目編號2002074)已于2003年7月22日通過江蘇省環(huán)保廳鑒定,鑒定批準日期為2003年8月5日,科學(xué)技術(shù)成果鑒定證書編號為蘇環(huán)鑒字【2003】第009號。鑒定意見如下: 1、采用硅藻精土新技術(shù)處理印染廢水的研究項目提供鑒定的文件齊全,內(nèi)容翔實、可信,符合科研項目鑒定要求。 2、該項目基于硅藻精土粒徑小,比表面積及空隙率大,具有優(yōu)良的吸附性能,研究開發(fā)出印染廢水深度處理反應(yīng)澄清器,使二級標準出水處理達到《紡織印染工業(yè)水污染物排放標準》GB4287-92一級標準的要求,獲得滿意的效果。 3、硅藻精土反應(yīng)澄清技術(shù)用于印染廢水深度處理的方法效率高,費用低,管理方便,該技術(shù)具有推廣應(yīng)用價值。 4、課題組基本完成項目規(guī)定的任務(wù),國內(nèi)首次應(yīng)用硅藻精土用于印染廢水的深度處理。 5、建議進一步研究硅藻精土污泥處理處置的問題,為該技術(shù)在工業(yè)廢水治理領(lǐng)域全面推廣作出貢獻。 南京嘉慶科技實業(yè)有限公司、江蘇省環(huán)境科學(xué)研究院在取得中試科研成果的基礎(chǔ)上,根據(jù)江蘇省環(huán)保廳的指示要求,積極推廣和運用這一科技成果。計劃實施的二個示范工程:江陰紅楓印染有限公司2000t/d印染廢水處理工程和常熟鴿球印染有限公司6000t/d印染廢水處理工程目前已建成投運。經(jīng)過一段時間的工程調(diào)試和試運行,處理能力和出水水質(zhì)均達到了設(shè)計要求,滿足工程驗收的條件,分別于2004年9月和2004年10月通過了江蘇省環(huán)境監(jiān)測中心、常熟市環(huán)境監(jiān)測站的工程驗收監(jiān)測。2004年11月3日和2004年11月5日分別通過了工程驗收監(jiān)測。這二個項目的驗收,標志著硅藻精土新技術(shù)用于印染廢水深度處理的方法取得了工程化成果,為該技術(shù)的進一步推廣應(yīng)用起到了示范作用。
二、工程概況 1、 江陰紅楓印染有限公司2000t/d印染廢水處理工程 江陰市紅楓印染有限公司是一家專業(yè)從事平絨染整的公司,原廠年生產(chǎn)能力為300萬米,實施異地擴建后生產(chǎn)能力為500萬米。主要原材料有平絨普通坯布、平絨彈力坯布,使用的染化料主要是活性染料,還有少量還原染料、硫化染料、染色助劑、硫化堿、保險粉、燒堿及純堿等。生產(chǎn)工藝主要涉及煉漂、染色、后整理等,擴建后企業(yè)生產(chǎn)廢水排放量為2000t/d。
(1)設(shè)計規(guī)模 根據(jù)工程生產(chǎn)廢水排放量,確定廢水處理工程的設(shè)計處理能力為2000m3/d。 (2)設(shè)計進水水質(zhì) 根據(jù)建設(shè)單位提供的廢水水質(zhì),確定設(shè)計進水水質(zhì)見表1。 表1 設(shè)計進水水質(zhì)表
(3)設(shè)計出水水質(zhì)
設(shè)計出水水質(zhì):達到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》(GB4287-1992)表3一級標準,主要指標見表2。
表2 設(shè)計出水水質(zhì)
注:驗收監(jiān)測項目還包括TN、TP、LAS、動植物油。
(4)設(shè)計原則與指導(dǎo)思想
* 采用先進的處理技術(shù)和工藝,確保達標排放。特別是將硅藻精土新技術(shù)作為最終把關(guān)措施。
* 選擇節(jié)能高效廢水處理設(shè)備,節(jié)約基建投資,降低運行費用。
* 整個工程的設(shè)計具有一定的安全系數(shù),工藝參數(shù)的選擇要有富余,以適應(yīng)工藝生產(chǎn)變化。
* 適度自控,減少人為因素的影響。
* 操作管理簡單,運行可靠,以保證處理效果和改善操作人員及采樣化驗分析人員的勞動強度。
(5)處理工藝
本項目主要是以棉織物印染為主,使用的染料主要是活性染料、還原染料、硫化染料及染色助劑。該廢水中有機物含量較高,表觀上色度較深,pH呈堿性,且廢水COD較高,但BOD含量較低,BOD5/CODCr比值約0.267,廢水的可生化性一般。此外,由于織物加工過程中采取割絨處理,該廢水的懸浮物、漂浮物也較高。本方案采用生化處理和硅藻精土處理工藝相結(jié)合的工藝,處理出水可以達標排放。
根據(jù)國內(nèi)外印染廢水處理的先進工藝,結(jié)合我們在印染廢水處理中的經(jīng)驗以及硅藻精土技術(shù)的工程經(jīng)驗和中試研究成果,選擇以水解-好氧-硅藻精土技術(shù)為主的組合工藝。
水解的主要處理目的是利用兼性菌打鏈能力強的優(yōu)點,破壞染料等難降解物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu),將大分子物質(zhì)變?yōu)樾》肿游镔|(zhì)。難降解物質(zhì)變?yōu)橐捉到馕镔|(zhì),有色物質(zhì)變?yōu)闊o色物質(zhì),有利于后段好氧生物處理的進行。
好氧處理工藝可采用接觸氧化法和活性污泥法,本工程采用活性污泥法,一則適應(yīng)性強,處理效果穩(wěn)定。二則工程投資較低。
從目前的工程經(jīng)驗來看,二沉池出水一般不能達到一級排放標準的要求。因此,常規(guī)的處理工藝是在生化后加混凝沉淀池或氣浮池。然而,從目前的實際運行情況來看,處理出水仍然不能穩(wěn)定達到一級排放標準,而且運行成本很高。
本工程采用硅藻精土水處理技術(shù)作為深度處理工藝。硅藻精土是一種新型的水處理劑,是由不導(dǎo)電的非晶體二氧化硅組成的硅藻殼體,硅藻粒徑為5-15u,孔隙度7-125A。在水處理時,被微量加入污水中后,在機械攪拌下,分散于水體之中,硅藻表面的不平衡電位能中和懸浮離子的帶電性,使其相斥電位受到破壞而與硅藻形成繆羽,電位中和與沉淀作用,凝集成較大的絮花,借重力沉淀至底部,加上硅藻巨大的比表面積,巨大的孔體積和較強的吸附力,把細微和超細微物質(zhì)吸附到硅藻表面,形成鏈式結(jié)構(gòu)。由非晶體活性二氧化硅組成的硅藻,具有在水體中相聚和自由沉降為硅藻餅的性能。再加上精土被改性后產(chǎn)生的絮凝作用,加快硅藻等凝聚到水底形成硅藻餅的沉積速度,使硅藻吸附時電位中和,污染物質(zhì)和細菌,瞬間下沉與水體分離。該水處理劑集混凝、吸附、過濾三大功能。它具有任何過濾介質(zhì)無與倫比的過濾性能與吸附性能,它的絮凝作用、沉降速度與脫水功能比PAC、PAM等高分子絮凝劑效果顯著,從而使處理后的水質(zhì)更為清凈。經(jīng)此處理后出水各項指標均能達到排放標準。
本項目采用的工藝流程如圖1所示。
圖1 工藝流程框圖
(6)流程簡要說明
生產(chǎn)車間排出的廢水通過廠區(qū)污水管道,匯集到安裝有機械格柵的調(diào)節(jié)池,去除大顆粒的固體漂浮物,調(diào)節(jié)廢水水量,均勻水質(zhì)。然后通過泵提升與加入的廢硫酸在管道混合器中反應(yīng),調(diào)整pH值小于10后進入水解池,利用兼性細菌的作用降低污染物濃度,提高可生化性。水解出水自流進入曝氣池,經(jīng)好氧微生物的新陳代謝作用而得以降解。曝氣池出水經(jīng)二沉池泥水分離后,再自流進入到硅藻土凈水設(shè)備進行處理,經(jīng)硅藻精土的混凝、吸附、過濾作用處理后的水各項指標達到國家[GB74287-92]《紡織染整工業(yè)水污染物排放標準》一級標準。二沉池污泥回流至水解池和曝氣池,好氧剩余污泥、水解池定期排放的剩余污泥和硅藻土凈水設(shè)備產(chǎn)生的污泥排入污泥濃縮池,通過脫水設(shè)備脫水干化處理,濾液回流至調(diào)節(jié)池。
(7)現(xiàn)場照片
圖2 江陰紅楓印染廢水處理工程現(xiàn)場照片
圖2為工程現(xiàn)場拍攝的照片。
來源: 印染在線