【集萃網觀察】1 引言 棉紡織行業(yè)為保證印染工藝的順利進行,之前需對織造好的純棉或棉混紡纖維等布料,進行一系列包括燒毛、退漿、煮練、漂白、絲光等工序的預處理,在此過程中產生一定量的印染前處理廢水。印染前處理廢水水量較小,僅占印染廠生產廢水的3 左右,但由于其COD含量極高、可生化性較差(pH:12---14)、且水質易波動、成分復雜等因素,是印染廢水污染負荷的重要構成部分,處理難度較大。目前大多數廠家是將前處理廢水與印花、染色廢水混合后集中處理,但這給混合印染廢水處理帶來很大的污染負荷沖擊,增加了混合廢水的處理難度,降低了處理效果,造成印染廠污水處理出水難以達標排放的現(xiàn)狀。 膜生化反應器(MBR)是生物反應器和膜分離技術相結合的新型廢水處理工藝。與傳統(tǒng)的生物處理方法相比,具有生化效率高、抗負荷沖擊能力強、占地面積小、排泥周期長、易實現(xiàn)自動化控制等優(yōu)點,是廢水處理新技術的發(fā)展方向之一。本文即是結合某棉紡織廠印染前處理廢水的樣例,經水解酸化至pH值適宜生物降解后,研究棉紡織印染前處理廢水的水質特性與降解特性,實驗分析MBR工藝對其實際的處理效果,優(yōu)化工藝參數,為進一步工業(yè)化應用提供一些參考性數據。
2 實驗準備 2.1 膜組件 實驗用膜組件技術參數如表1所示。 表1 膜組件技術參數
2.2 廢水水質
實驗用廢水水質狀況如表2所示。
2.3 計算方法
膜生物反應器的處理效果以COD的去除率為評價指標。MBR中生物、膜及系統(tǒng)COD去除率分別由公式(1)、(2)、(3)計算:
η1=(C1-C2)/C1
*本實驗COD均指CODc,
η2=(C2-C3)/C2 (2)
η=(Cl-C3)/C1 (3)
式中:C1、C2、C3分別表示MBR進水COD濃度、MBR上清液CoD濃度及MBR出水COD濃度。
3 工藝流程
實驗裝置流程如圖1所示。
膜生物反應器4是容積為18 L的圓柱體有機玻璃水箱,內徑llcm,高度50cm;反應器內置膜組件5,膜絲材質為聚丙烯,規(guī)格見表1;氣體流量計2控制曝氣強度,液體流量計9控制膜出水的流量;真空泵11為膜出水提供抽吸壓力,真空壓力表1O顯示膜的抽吸壓差,泵上接一三通以控制抽吸壓力的大小,時間繼電器12用于控制泵的抽停時間;膜出水進入出水瓶13中,由于在泵停止抽吸時出水瓶易發(fā)生倒吸現(xiàn)象,另設一取水瓶14,用于分析用水的提取。
4 實驗結果與討論
4.1 MLSS對COD去除率的影響
控制生物反應器中的DO含量在2.5 mg/L左右,在24 h水力停留時間下,逐漸提高MLSS濃度,考察MLSS對COD去除率的影響。
由圖2可以看出,在考察周期的前期,MLSS較低,COD去除率不是很高,因為污泥濃度較低,處理負荷增大,因而去除效果并不理想?梢钥闯,COD去除率在MLSS為18mg/L時最高,達到85 左右,增大MLSS濃度至22 gmg/L的區(qū)段內,COD去除率變化不大。但繼續(xù)增大MLSS濃度,COD去除率呈下降趨勢,去除效果逐漸遠離峰值。理論上MLSS越高,F(xiàn)/M越低,去除效果越好;但實驗證明MLSS不能過高,過高易造成污泥之間對營養(yǎng)物質與溶解氧形成競爭,使反應器中積累大量死細菌及其殘留物,降低反應器效率,導致COD去除率不高,而且太高的MLSS會導致膜污染加劇、減小MBR的出水通量,本實驗將MLSS控制在20 mg/L左右比較適宜。
4.2 HRT對COD去除率的影響
HRT是MBR工藝操作運行可行性的重要技術參數?刂颇ど锓磻髦蠱LSS和DO分別維持在20mg/L和2.5 mg/L,真空泵的抽停時間按照膜組件供應商的建議設定為工作15 min,停留5min,在室溫25℃ 條件下考察HRT對COD去除效果的影響。
圖3可知,水力停留時間經12h,MBR系統(tǒng)COD生物去除率在5O 9/6左右,膜分離去除率達62%,最終出水COD在1000mg/L以下,COD去除率在8O%以上。延續(xù)水力停留時間分別為18、24、30和36h時,圖3表明,生物單元COD去除率處于不斷上升階段,膜分離去除率則與之相反,逐步降低;而系統(tǒng)COD總去除率則穩(wěn)定在85%左右,說明膜對COD的去除率與生物去除率呈互補關系,對保障MBR系統(tǒng)COD去除率的穩(wěn)定起到了關鍵作用。由圖3還可以看出,水力停留時間為24h時,COD生物去除率達62%,繼續(xù)延長HRT對COD生物單元去除率影響不大。
4.3 Nv對COD去除率的影響
保持MLSS、D0等操作參數穩(wěn)定,以水力停留時間作為周期,調節(jié)進水CoD值在一定范圍內波動,考察不同Nv對COD去除率的影響。
由圖4可以看出,Nv在1.0~3.0 KgCOD ·m-3·d-1范圍內波動時,系統(tǒng)COD去除率隨Nv變化波動很大,MBR上清液出水水質極不穩(wěn)定,雖然有膜分離去除的互補作用,但系統(tǒng)總的出水水質波動較大。實驗表明,Nv的急劇波動,不但使生物處理單元不能產生應有的效率,而且使膜污染加劇,壽命縮短。實驗表明,MBR工藝Nv取2.0 Kg—COD·m-3·d-1左右時,系統(tǒng)不僅具有較強的抗負荷沖擊能力,且能充分發(fā)揮生物處理單元的效能,保證出水水質穩(wěn)定。
4.4 D0 對COD去除效果的影響
DO對膜生物反應器運行效果有著重要的影響。合理地控制系統(tǒng)的曝氣強度,既可使反應器中泥水混合物具有足夠的紊動強度,又可給反應器中的污泥提供足夠多的溶解氧,保證系統(tǒng)的處理效果。
圖5可知,對膜來說,當反應器中的D0控制在1.5~3.5mg/L范圍內,DO越高,COD去除率越高,當DO 超高3.5mg/L后,COD去除率反而呈下降趨勢;而對生物來說,當反應器中的DO控制在2.5~4.5mg/L范圍內時,DO 越高,COD去除率反而越低,這是因為當DO太高時,反應器中的紊動強度太大,易對絮狀污泥造成較大的沖擊,難以使污泥保持絮狀顆粒狀態(tài),且較大的曝氣量會消耗更多的能量,是一種不經濟的選擇,所以,綜合考慮,選取最佳D0為2.5mg/L。
4.5 水溫對COD去除效果的影響
水溫(T)是影響活性污泥存活性狀的一項重要指標,一般而言,當水溫在2O~30℃范圍時比較適宜于微生物的生存,高于35℃或者低于15℃,微生物的活性就會比較差。由于棉紡織印染前處理加工工序都是在高溫條件下進行,原水溫度一般都較高,在60℃左右,所以在MBR中,調節(jié)合適的水溫是可行的。
由表3可知,T對系統(tǒng)中生物去除效果有比較大的影響,生物部分COD去除率在42%~68%之間變化。在15~30℃范圍內,水溫越高,COD去除率越高,當T超過3O℃后,生物去除率呈下降趨勢。有研究表明,溫度的變化會引起混合液黏度的變化,提高溫度有利于膜分離,溫度升高1℃可以使膜的通水量增加2&(體積分數)。但在本實驗溫度范圍內,溫度對膜的COD去除率影響并不明顯,所以控制在27℃左右為宜。
5 結論
(1)運用MBR工藝處理印染前廢水,針對水質樣例COD 4000~7000 mg/L,得出優(yōu)化的工藝參數為:MLSS 20 g/L,HRT 24h,Nv 2.0 KgCOD ·m-3·d-1,DO 2.5mg/L及T 27℃ ,在此工藝條件下,MBR系統(tǒng)COD去除率在80%以上,出水COD在1000 mg/L以下。
(2)結果表明,用MBR預處理印染前廢水,可以有效去除COD,緩解混合印染廢水處理中污染負荷的波動沖擊。但膜易污染及壽命周期短的問題較突出,有待進一步研究。
來源: 印染在線 作者:李曉婷