【集萃網(wǎng)觀察】染色工藝:半成品一軋染液(軋液率65%~70%)一預(yù)烘一烘干一浸軋固色液(軋液率70%~75%)一汽蒸(溫度102~104 oC,時間90~110 S)一三格冷洗一二格熱洗(逐格升溫65~85℃)一皂洗(溫度90~95℃)一熱洗(溫度80~85℃)一烘干落布。
實例:活性染料深(g/L)
雷瑪素紅3BS 5
雷瑪素黃3RS 3.5
滲透劑JFC 1.5
防泳移劑AM一103 10~15
固色液配方(g/L): 現(xiàn)工藝 傳統(tǒng)工藝
純堿 10~20 30~50
硅酸鈉1~3 0
燒堿 0 5~8
元明粉 50 100~120
滲透劑JFC 1.2 1.2
根據(jù)織物染色實樣的比較.可直觀的看到傳統(tǒng)前處理和無堿生物復(fù)合酶前處理工藝的區(qū)別:織物顏色色光、鮮艷度都較傳統(tǒng)絲光工藝染色織物更鮮麗。尤其在減少了促染劑(硫酸鹽)及燒堿的情況下?椢锏娜旧獽/S值(皂洗固色)和色牢度得到較大的增長。
實樣檢測數(shù)據(jù)如表2。
3.2.2 后整理工序
由于產(chǎn)品的前處理已使織物的手感在一定程度上得到了改善 因而,其后整理加工過程中,可降低柔軟劑的用量.從而減少染化助劑的耗用。尤其是進行特殊整理,如:樹脂、阻燃及涂膠等生產(chǎn)加工.采用該工藝的產(chǎn)品更易滿足客戶產(chǎn)品的特種整理要求和織物機械強力要求(一般樹脂、阻燃、涂膠整理.由于各種助劑將織物紗線固定,使其紗線間的空隙減少,紗線無法滑動,因而強力明顯降低)。
3.3 清潔環(huán)保生產(chǎn)的優(yōu)勢
通過該工藝的生產(chǎn).大幅縮短了工藝流程和節(jié)省了生產(chǎn)時間.提高工作的效益 并降低了各種染化料的用量 既節(jié)約了染化料和能源消耗成本.又減少了企業(yè)生產(chǎn)中的排污量及廢水的處理難度 確保該產(chǎn)品的生產(chǎn)全過程達到“綠色環(huán)!钡哪繕(biāo)。
4 結(jié)論
(1)復(fù)合酶前處理工藝能有效的提高半成品生產(chǎn)的質(zhì)量。尤其對織物纖維中的各種雜質(zhì)(棉籽殼、蠟質(zhì)、灰份和色素等)具有很好的去除作用。因而前處理半制品的退漿率、毛效、白度及手感得到很好的改善。
(2)經(jīng)過酶處理的織物,染色的上色率較傳統(tǒng)工藝增加1~2成 直接降低染化料成本0.1元/m以上 這對市場競爭激烈的生產(chǎn)企業(yè),無疑是值得推廣和應(yīng)用的工藝技術(shù) 只是在應(yīng)用的過程中應(yīng)注意各個環(huán)節(jié)的工藝控制。如:酶堆置溫度一般保持在45~50℃.時間盡量在10~14 h 否則容易導(dǎo)致織物纖維的過多水解、強力受損。
(3)圍繞歐盟成員國對中國紡織品的“綠色壁壘”保護政策門檻的提高.國內(nèi)紡織染整及產(chǎn)品對環(huán)境的保護更顯得重要和迫切 該工藝符合完全無堿清潔的染整工藝生產(chǎn).與過去高濃堿的染整加工生產(chǎn)工藝相比,不僅提高了織物的染色上染率、固色率以及產(chǎn)品的服用性能:縮短了生產(chǎn)加工周期.提高工作效率 同時,還大大降低了企業(yè)生產(chǎn)廢水的排放量.減少對環(huán)境的破壞 增強企業(yè)進入國際紡織品市場“綠色壁壘”門戶的能力及社會效益。
(4)嚴(yán)格使用生物復(fù)合酶工藝進行的前處理.織物的強力損失幅度較小。因此為織物特殊后整理的工藝實施提供了較大的空間 從而確保特殊產(chǎn)品的性能和質(zhì)量方面的滿足。
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